
近日,塔山发电公司2号机组锅炉脱硝系统精准喷氨改造圆满完成,投用后,实现氮氧化物超低排放,精准控制氨使用量,降低运行成本,企业日常氮氧化物排放量也远低于国家排放标准。
该公司2号锅炉原有脱硝系统采用传统的选择性催化还原技术(SCR)烟气脱硝工艺,进行尿素热解制备气氨,无法精确控制喷氨量。近年来随着投运年久,特别是超低排放改造后及机组负荷变化、煤质调整、烟道流场情况差等原因造成的SCR进出口NOx测量不准、波动,富余的氨气还会在烟道内生成硫酸氢氨,造成空预器低温段蓄热元件堵塞、除尘器电极及布袋积灰等问题。
针对这一问题,该公司在检修期间,对脱硝系统SCR入口流场进行数值模拟并改造,优化烟道和反应器的布置,改善现有烟气脱硝流场存在的分布紊乱、均匀性差、氨逃逸大的问题;对喷氨管道进行改造,增加分区自动调节阀,在SCR出口加装两套氮氧化物分区同步测量系统,每套监测系统对应至少六个分区,总计不少于十二个分区,以及相关控制设备。
此次脱硝系统精准喷氨改造后,机组全过程工况脱硝喷氨量实现了自动调节,降低了运行人员工作强度,2号机组氨耗量由脱硝精细化喷氨投运前的0.5590t/h降低至0.5244t/h,氨耗量减少约6.19%,氨逃逸均值稳定在2ppm以下,脱硝效率显著提升,各项指标均达到预期目标。