
面对高瓦斯矿井的安全生产挑战,长平公司以QY球友会官网为引领,不断优化瓦斯治理方案,通过优化顶板定向长钻孔布置方式,成功破解采空区瓦斯抽采难题,为矿井安全生产保驾护航。
据了解,长平公司作为高瓦斯矿井,过去采用每个钻场布置5个定向长钻孔的方式进行瓦斯抽采,但在6303采煤工作面回采过程中,技术人员发现受3#煤层与邻近2#煤层层间距较小的影响,传统抽采方式效果不佳,存在回风隅角瓦斯积聚风险,严重威胁矿井安全。
“我们能否通过优化钻孔布置层位,在保持5个高位钻孔的基础上增加低位钻孔,实现对裂隙带和垮落带瓦斯的精准抽采?”该公司抽放工区技术组长崔建峰积极带领团队展开技术攻关。通过对矿井地质条件和采面倾向的深入研究,该公司团队重新计算确定了钻孔布置高度和水平位置,创新提出“5+2”顶板高位定向长钻孔布置新模式。
据技术人员介绍,该模式在保持原有5个高位定向长钻孔的基础上,新增2个低位钻孔,形成立体抽采网络。新布置的钻孔在水平方向避开顶板重新压实带,垂直方向精准覆盖破碎带至裂隙带范围,通过高负压有效改变回风隅角瓦斯流动方向,实现对采空区瓦斯的精准拦截。
值得一提的是,该公司在采用“5+2”顶板高位定向长钻孔模式后,6303采面在84天内累计抽采瓦斯量突破60万方,当采面推进至97-110米区间时,瓦斯抽采混量从不足10m³/分钟提升至54m³/分钟,17.42m³/分钟的抽采纯量刷新了公司纪录,整个项目创造的经济效益高达4000万。目前,该技术已在全公司推广应用,为同等地质条件下其他矿井的瓦斯治理提供了可借鉴的成熟经验。